Koffiemaster 16.0
Welkom op de
website van WB16!
Inleiding
Hier rechts zie je het resultaat van een aantal weken
hard werken aan het projectvak Technische Systemen. Na veel bloed, zweet en
tranen kunnen we laten zien waar wij het afgelopen kwartaal onze tijd in hebben
gestopt; onze eigen grijper! Op deze site zal je alle informatie vinden over
het ontwerpen, maken en testen van de grijper. Hoewel de vooraf opgegeven
opdracht erg vrij was, waren er wel een paar ontwerpeisen waar wij rekening mee
dienden te houden:
-
De grijper moet
vanuit een hoge positie omlaag komen om iets te grijpen
-
De grijper moet
een bekertje op kunnen pakken van maximaal een halve kilogram
-
De minimale
tilhoogte is 250 mm
-
De maximale
inbouwbreedte is 250 mm
-
Er mag gebruikt
gemaakt worden van maximaal 1 grote en 2 kleine actuatoren.
Met deze eisen
zijn wij aan de slag gegaan en zoals u verder kunt zien op onze pagina hebben
wij hiermee een perfect werkende grijper weten te produceren. De grijper bestaat grotendeels uit hout en
perspex, met uiteraard schroeven en andere verbindingsmechanismes om de boel
bij elkaar te houden. Op deze website laten we zien hoe we stapsgewijs tot onze
grijper zijn gekomen die tot deze website als eindresultaat heeft geleid.
Veel kijk- en
leesplezier!
De engineers
Dit
zijn de leden van WB16 die de ‘Koffiemaster 16.0’ verwezenlijkt hebben:
Luca Sopar Daisy Robijns Jelle van
Steekelenburg Lyke van Dalen Lauran de Jong Quinten de Wit
Keuze
Voor het project moesten wij allemaal een schets maken van een mogelijke
grijper. Dit hebben wij gedaan tijdens een instructie. Hier zijn drie van onze
schetsen:
Figuur 1: Het ontwerp van
Quinten Figuur 2: Het ontwerp van Daisy Figuur 3: Het ontwerp van Jelle
Om tot een uiteindelijk ontwerp te
komen hebben wij een tabel gemaakt. Hierin staan voor ons belangrijke punten.
De punten:
-
Eenvoud: Is de grijper makkelijk om
te maken? Dit vonden wij erg belangrijk, aangezien wij niet al te veel tijd
hadden om de grijper te maken. Het kreeg daarom een weging 0.7.
WB
- Kosten:
Is het benodigde materiaal niet te duur? Dit had een weging van 0.5, omdat de
kosten niet al te hoog mochten worden. het is echter niet heel erg als het wat
prijziger zou worden.
-
Stevigheid: Is de grijper wel stevig
genoeg om een bekertje op te pakken? Dit was voor ons het belangrijkste punt,
omdat het de taak is van de grijper om een bekertje op te kunnen pakken,
daardoor was de weging 0.8.
-
Haalbaarheid: Is de grijper wel
haalbaar om te maken? Dit is natuurlijk ook een belangrijk punt, want wij
willen natuurlijk wel de grijper kunnen maken, daarom de weging 0.7.
-
Originaliteit: Is het idee
origineel? Het is leuk als de grijper er goed uit ziet, maar het is niet dé
doorslaggevende reden om de grijper niet te maken, vandaar de weging 0.3.
Figuur 4: Het morfologisch overzicht van de 6 verschillende
grijpers. Hieruit volgde dat Het ontwerp van Jelle overall gezien het beste is.
Ontwerp en realisatie grijper
Nadat we het ontwerp van Jelle hadden verkozen tot beste
ontwerp moesten we bedenken hoe we de grijper gingen bouwen, wat we wilde laten
lasersnijden en welk materiaal we zouden gebruiken voor de rest van de grijper.
We hebben gekozen voor hout als aanvullend materiaal aangezien dit gemakkelijk
te bewerken is en eenvoudig is om aan te komen. Nadat we de juiste afmetingen
hadden bepaald wilden we de onderdelen uitzagen. Helaas bleek het nog een
behoorlijke klus om uit één plank alle verschillende drie dimensionale stukken
hout te zagen. Gelukkig hadden wij (als gemotiveerde Werktuigbouwkundigen in
spe) nog materiaal met de geschikte afmeting thuis. Vervolgens heeft
Quinten de onderdelen uitgezaagd. Tijdens het assembleren van de grijper kwamen
we er achter dat we bij een berekening geen rekening hadden gehouden met de
dikte van het perspex, waardoor we geen schroeven konden aanbrengen. Gelukkig
hebben we, door plaatjes aan elkaar te lijmen van het perspex dat we
overhadden, uiteindelijk de gewenste dikte verkregen. . Tijdens het testen van
de grijper liepen we nog tegeneen enkel probleem aan; Het gat voor de actuator
was toch echt te klein. Geen probleem, even vijlen en ook dit probleem was weer
opgelost, waardoor we daadwerkelijk konden gaan testen.
Figuur 5 t/m 9: De simulaties van onze grijper in Matlab. Hierin zijn
de uiterste standen weergegeven. Van linksboven met de klok mee: de grijper
gesloten, de grijper open, de bouwtekening, de hijsarm omlaag en de hijsarm
omhoog.
16
Test
Op de dag va de test moesten er nog een aantal kleine aanpassingen gemaakt
worden om de grijper optimaal te kunnen testen. Toen de grijper eenmaal zo goed
mogelijk was aangepast is de grijper op verschillende punten getest. Zo was de
diameter van de grijper in gesloten stand theoretisch bepaald als 6 cm en
tijdens de test was deze waarde 5.5 cm. Dit bleek echter voldoende te zijn om
verschillende soorten bekers op te tillen. De verticale afstand van de
bovenkant van het bekertje tot de ondergrond was 30 cm.
Verder is getest of de grijper werkte voor variërende inhoud van het
bekertje. Zo werkte de grijper bijvoorbeeld goed bij een bekertje vol met
moertjes en schroefjes, een bekertje met gewichtjes die deels over de rand
uitstaken, een leeg bekertje en een bekertje gevuld met een bodempje water. De
grijper werkte echter niet goed wanneer er te veel water in zat, dan ging
er namelijk een deel over de rand. Om dit op te kunnen lossen zouden de
actuatoren nog meer vertraagd moeten worden door bijvoorbeeld gebruik te maken
van veren of tegengewichten op de hefboom.
De video:
Klik op de afbeelding om naar de video te gaan.
Evaluatie ontwerpproces
Tijdens dit project hebben we als groep veel geleerd over de technische
systemen en de natuurkunde rondom een grijper. Ook hebben we voor het
eerst de fabricageruimte van de faculteit kunnen gebruiken. We waren enigszins
teleurgesteld dat we niet de mogelijkheid hadden om daar hout te bewerken, maar
dit probleem was opgelost door de houtbewerking buiten de TU te doen. Omdat
onze ontwerpkeuze vlot en soepel was gegaan, konden we snel aan de slag en
lagen we altijd op schema. Tijdens de fabricage en het testen van de grijper
verschenen er meerdere problemen. Bijvoorbeeld, de gaten voor de actuator in
het perspex waren eerst te klein, maar die waren makkelijk te vergroten met
behulp van een schroefmachine. Toen de actuatoren voor de eerste keer onder
druk werden gezet, barstte een klein stuk hout bovenaan de grote actuator. Dit
was zodanig opgelost dat de grijper daarna zo-goed-als-nieuw kon worden
beschouwd.
We hebben ook meerdere verschillen en overeenkomsten tussen de theorie en
praktijk ontdekt gedurende het project. Tijdens het ontwerpen ga je er vanuit
dat het materiaal oneindig sterk en stijf is, of in ieder geval sterk genoeg
voor de lichte belasting en druk van de actuatoren. Echter was dit niet het
geval, waardoor het hout dus barstte. Ook gingen we er van uit dat er geen
wrijving in de scharnieren zat, maar in de praktijk waren ze best stroef,
waardoor de grijper minder soepel opende dan verwacht. Voor de rest ging alles
zoals gepland en kwam de praktijk overeen met de theorie, mede dankzij we alle
berekeningen en metingen nauwkeurig hadden uitgevoerd, dus waren er voor de
rest weinig problemen en paste de onderdelen goed in elkaar.
Uiteindelijk waren we zeer tevreden met de resultaten, de grijper kon
gemakkelijk een bekertje met gewichten oppakken en weer rustig neerzetten.